گرل موٹر کی معمول کی خرابیوں کی وجہ
گرل موٹر ٹارک شروع نہیں کرتی ہے، یا بوجھ کے بغیر شروع نہیں ہوسکتی ہے، اور غیر معمولی آواز بھیجتی ہے۔ وجوہات: (1) ایک تھری فیز پاور سپلائی سرکٹ (بشمول سوئچ، ایک فیز اسٹیٹر وائنڈنگ وائر) پاور، سنگل فیز اسٹارٹنگ کی وجہ سے۔ (2) کم بجلی کی فراہمی وولٹیج. (3) بیئرنگ کا زیادہ پہننا روٹر کو اسٹیٹر سائیڈ کے قریب کردیتا ہے، جس کے نتیجے میں اسٹیٹر اور روٹر مرتکز نہیں ہوتے، ہوا کا فرق ناہموار ہوتا ہے۔
گرل موٹر شروع ہونے والا ٹارک چھوٹا ہے، لوڈ ہونے پر شروع نہیں ہو سکتا، جب موٹر رک جاتی ہے تو بوجھ بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات شدید شور، مقامی ہیٹنگ۔ وجوہات: کم وولٹیج، وائنڈنگ انٹرٹرن شارٹ سرکٹ، روٹر وائنڈنگ میں ٹوٹا ہوا یا چنگاریاں، سنگل فیز آپریشن کے ٹوٹنے کی وجہ سے فیز شروع ہونے کے بعد۔ 3. شروع ہونے والا کرنٹ بڑا، غیر متوازن اور بلند ہے، جس کی وجہ سے تحفظ کا آلہ کام کرتا ہے اور بجلی کی سپلائی منقطع کر دیتا ہے۔ وجہ: سٹیٹر سمیٹ کنکشن کا طریقہ درست نہیں ہو سکتا، سمیٹنے والی موصلیت کی عمر بڑھ رہی ہے۔ گرل موٹر کے شور کی دو وجوہات ہیں: مکینیکل اور برقی پہلو۔ 1. مکینیکل پہلوؤں جیسے موٹر کولنگ فین کو نقصان یا سکریپنگ موٹر شیل، گرل موٹر فکسڈ عدم استحکام، وغیرہ۔ اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے اچھا ہے، جب تک کہ آپ شور کا ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں، عام طور پر اچھی پروسیسنگ. 2. الیکٹریکل (1) انورٹر کیرئیر فریکوئنسی بہت کم سیٹ کی جاتی ہے اعلی کیریئر فریکوئنسی سیٹ کرنے کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے، اگر کیریئر فریکوئنسی بہت زیادہ ہے، تو یہ دوسرے آلات میں مداخلت کا سبب بنے گی، خاص طور پر جب PLC کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے موڈ لہذا، کیریئر فریکوئنسی سائٹ کی اصل صورت حال کے مطابق مقرر کیا جانا چاہئے. (2) گرل موٹر کی گونج بعض اوقات ایک مخصوص فریکوئنسی پر مکینیکل گونج پیدا کرتی ہے جب گرل موٹر چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت، inverter قائم کرنے کے لئے فریکوئنسی hopping طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. فریکوئنسی کنورٹر کو گرل موٹر گونج کی فریکوئنسی سیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب انورٹر اس فریکوئنسی بینڈ پر چلتا ہے، تو فریکوئنسی چھوڑ دی جاتی ہے، اور گرل موٹر کی گونج سے گریز کیا جاتا ہے۔ (3) گرل موٹر کے بیلٹ کی بوجھ کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات گرل موٹر کو طویل عرصے تک استعمال کرنے کے بعد، یا گرل موٹر کا معیار اچھا نہیں ہوتا ہے، بوجھ کی گنجائش کم ہو جائے گی۔ گرل موٹر کا شور بھی معمول سے زیادہ ہوگا۔ غیر مطابقت پذیر گرل موٹر کمپن اور برقی مقناطیسی پہلوؤں میں شور: 1. سمیٹنے والا شارٹ سرکٹ۔ 2. روٹر ٹوٹے ہوئے سلاخوں؛ 3. تھری فیز وولٹیج کی توازن، مقناطیسی سرکٹ کی توازن؛ 4. وائرنگ کی خرابی۔ دو۔ غیر مطابقت پذیر گرل موٹر کمپن اور مکینیکل پہلو میں شور: 1. مرکز ہے 2.؛ اسٹیٹر اور روٹر کی رگڑ؛ 3. بنیادی تعین؛ 4. اثر؛ 5. مکینیکل عدم توازن کے ساتھ؛ 6. روٹر (پنکھے) کو نقصان یا توازن کی تباہی. تین۔ غیر مطابقت پذیر موٹر بجلی کی فراہمی کی وجوہات میں شروع نہیں کر سکتے ہیں؟ اس سے کیسے نمٹا جائے؟ پاور سپلائی وولٹیج بہت کم ہے؛ تھری فیز پاور سپلائی بند یا فیز کی کمی نہیں ہے۔ علاج: چیک کریں کہ آیا پاور سپلائی وولٹیج کم ہے؛ اگر ایسا ہے تو، بجلی کی فراہمی وولٹیج کو بہتر بنانے کے لیے؛ چیک کریں کہ موٹر تھری فیز پاور فیوز برقرار ہے، خراب ہے، متبادل ہے۔ بند کرنے کے بعد سوئچ چیک کریں، تین فیز اچھے ہیں، اگر اچھا نہیں تو، بحالی کے علاج کو مطلع کریں. چار۔ موٹر سوئچ کے خودکار ٹرپنگ سے کیسے نمٹا جائے؟ اگر اسپیئر ہے تو، اسٹینڈ بائی موٹر کو فوری طور پر شروع کریں، پھر ٹرپ موٹر کو چیک کریں۔ اگر ٹرپنگ کے وقت کوئی حفاظتی کارروائی نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بڑا اثر والا کرنٹ ایک بار پھر نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر موٹر کی موصلیت عام ہے، بنیادی سرکٹ، مکینیکل حصہ اور ظاہری شکل عام ہے، موٹر دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے.






